我國高爐噴煤發(fā)展現(xiàn)狀與展望
高爐噴煤技術(shù)于20世紀60年代成功運用于工業(yè)實踐之后,在最近的幾十年中得到了快速發(fā)展,是目前高爐煉鐵生產(chǎn)中廣泛采用的技術(shù)手段。高爐噴煤工藝的出現(xiàn),對鋼鐵冶煉的發(fā)展歷程來說是一次技術(shù)層面的創(chuàng)新。高爐噴煤有降低焦比、降低冶煉能耗、調(diào)節(jié)高爐爐況、減少污染從而改善環(huán)境、促進資源的綜合利用等優(yōu)點。高爐噴煤可以充分利用目前儲存量非常大的非結(jié)焦性煤來取代部分價格相對較高的焦炭,這不僅降低煉焦煤資源的需求量,促進資源的合理利用,而且降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。這些優(yōu)點已被全世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)所公認,成為現(xiàn)代高爐冶煉的重大技術(shù)進步。目前,世界上90%以上的生鐵是在噴煤高爐上生產(chǎn)出來的。
高爐噴煤的發(fā)展
高爐噴煤技術(shù)始于1840年S.M.Banks關(guān)于噴吹焦炭和無煙煤的設(shè)想,世界最早的工業(yè)應(yīng)用即是根據(jù)這一設(shè)想于1840年~1845年間在法國博洛涅附近的馬恩省煉鐵廠實現(xiàn)的。但此后的100多年,高爐噴煤技術(shù)發(fā)展卻相對緩慢,基本無進展。直至20世紀60年代初,歐洲及中國、美國的一些工廠才陸續(xù)開始在高爐上試驗噴煤。70年代末,第二次石油危機的出現(xiàn),加快了高爐噴煤技術(shù)的研究和發(fā)展,特別是歐洲和日本更是在實際應(yīng)用上取得了重大突破。到90年代初,歐洲和日本已有小部分高爐月均噴煤比超過了200kg/t的大關(guān)。
從20世紀60年代開始應(yīng)用高爐噴煤,發(fā)展到70年代,我國高爐噴煤技術(shù)以其資源廣、噴吹量大、效益高而受到國際鋼鐵界的關(guān)注,高爐噴煤普及率和噴煤量在國際上一度處于領(lǐng)先水平。在80年代后期,我國高爐平均噴煤比在50kg/t~60kg/t,這是因為受配煤設(shè)備、自動化計量手段以及煤炭質(zhì)量較差等問題的影響。90年代以來,高爐噴煤技術(shù)被納入國家科技攻關(guān)計劃,大型高爐全部設(shè)置噴煤裝置,噴煤高爐不斷增加,噴煤工藝改造步伐加快,大噴吹成為我國高爐煉鐵技術(shù)的主流。從1995年起,我國高爐噴煤比逐步提高,1995年重點企業(yè)平均噴煤比僅為58.5kg/t,到上世紀末已經(jīng)達到118kg/t,2002年為125kg/t,2010年增加到了149kg/t。
目前,我國高爐噴煤總量約為5000萬噸~7000萬噸。
我國高爐噴煤技術(shù)研究現(xiàn)狀
在上世紀末,我國鋼鐵企業(yè)一味加大噴煤比,從而使得環(huán)境污染日趨嚴重,而當前,煉鐵企業(yè)已不再單純追求高噴煤比的指標,講究經(jīng)濟噴煤比、經(jīng)濟燃料比、最佳的經(jīng)濟效益,合理選擇煤種,并對噴煤工藝做出了一些改進。
煤的質(zhì)量要求及煤種的選擇。
質(zhì)量要求。高爐噴吹用的煤粉,對其質(zhì)量有如下要求:一是灰分含量低,固定碳含量高。二是含硫量低。三是可磨性好。四是粒度細:根據(jù)不同條件,煤粉應(yīng)磨細至一定程度,以保證煤粉在風口前完全氣化和燃燒。五是爆炸性弱,以確保在制備及輸送過程中人身及設(shè)備安全。六是燃燒性和反應(yīng)性好。煤粉的燃燒性表征煤粉與O2反應(yīng)的快慢程度。在反應(yīng)性上,人們希望煤粉的反應(yīng)性好,以使未能與O2反應(yīng)的煤粉能很快與高爐煤氣中的CO2反應(yīng)而氣化。高爐生產(chǎn)實踐表明,約有15%的煤粉是與煤氣中的CO2反應(yīng)而氣化的。這種氣化反應(yīng)對高爐順行和提高噴煤置換比都是有利的。
煤種的選擇。目前,我國高爐對噴吹煤種的選擇大致可以分為兩種情況:一種是東部沿海地區(qū)的一些鋼廠,由于當?shù)氐拿禾抠Y源短缺,不論是煙煤還是無煙煤,都主要依賴于中西部地區(qū)的調(diào)入,煙煤和無煙煤比價關(guān)系不太明顯,因此大都實行混煤,且煙煤比例低于無煙煤,例如寶鋼混煤比例為煙煤∶無煙煤=6∶4。另一種是東北、華北地區(qū)的鋼廠,所在地煙煤資源比較豐富,所以有摻加煙煤噴吹增長的趨勢。這主要源于我國煤炭資源分布不均勻。從理論上講,任何煤種都可用于高爐噴吹,但由于焦煤、肥煤是寶貴的煉焦煤,因此,高爐噴吹以無煙煤、貧煤、瘦煤和氣煤為主。但無煙煤燃燒性差,尤其在煤比較高時,過多的未燃煤粉會影響高爐順行,還會降低置換比。
鑒于上述情況,我國高爐在經(jīng)過多年的實踐之后,更傾向于混合噴吹,認為混煤的理論置換比等于單一煤種理論置換比的加權(quán)平均數(shù),但燃燒率都比加權(quán)平均值高,與單獨噴吹無煙煤相比,混煤在犧牲少量置換比的條件下獲得了較高的煤比,降低了生產(chǎn)成本,因此混煤的效益要高于單一煤種,能達到較好的噴吹效果。
鋼鐵企業(yè)對噴煤工藝的改進。
我國鋼鐵企業(yè)對高爐噴煤正在探索新的突破。2009年沙鋼5800m3高爐建成,在風溫1200℃~1250℃、富氧率7%~10%的條件下,取得煤比160kg/tHM、焦比300kg/tHM以下、燃料比500kg/tHM以下的成績。首鋼京唐公司5500m3高爐在2013年采用氧煤槍噴吹氧氣,通過實踐摸索氧煤槍配氧濃度逐步提高,已經(jīng)穩(wěn)定在60%,成功實現(xiàn)了向高爐兌入5%氧氣,強化了富氧噴煤工藝。
有研究者對安陽鋼鐵2000m3級高爐噴煤系統(tǒng)做了進一步改進:一是根據(jù)“死煤層”形狀,將平板流化器改為錐形流化器,仍保留下出料方式,保證了流化效果,解決了噴煤出煤量波動的問題,取得了顯著成效,噴吹能力提高了一倍以上。二是在倒罐時為了徹底吹掃完輸煤管道內(nèi)的煤粉,防止出口管道堵塞,在噴吹出口管道上增加了吹掃管線和相關(guān)控制閥門,完善了倒罐工藝,并且優(yōu)化了倒罐程序和相關(guān)參數(shù),縮短了送煤罐停煤到備用罐出煤的時間。三是為了減少補氣量的波動,在穩(wěn)壓球罐上單獨引出了一條補齊管線,穩(wěn)定了補氣量,從而保證了噴煤量的穩(wěn)定,另外,通過改變管徑也提高了固氣比。四是為了達到降低阻損的目的,采用了擴大噴槍內(nèi)徑的措施,進一步提高了噴煤能力。實踐證明,系統(tǒng)噴煤能力和煤粉噴吹的穩(wěn)定性都有了顯著提高,同時也促進了高爐噴煤量的提高。
有研究者對安徽長江鋼鐵3號1080m3高爐噴煤系統(tǒng)應(yīng)用了一些先進的技術(shù):一是實現(xiàn)了對高爐熱風爐廢煙氣的利用,這一方面有利于磨機內(nèi)惰性氣氛的控制,另一方面利用余熱可減少高爐煤氣的使用量。二是由于制粉系統(tǒng)在倉頂設(shè)置除塵器嚴密性不足、檢修率高,給生產(chǎn)帶來安全隱患,設(shè)計中采用泄壓風機代替?zhèn)}頂除塵器,從而保證了煤粉倉內(nèi)極低的氧含量,有利于安全生產(chǎn),設(shè)備布置和檢修維護也方便了許多。三是采用3罐并列噴吹、全自動倒罐和噴吹技術(shù),為3號高爐快速達到高產(chǎn)和節(jié)能降耗提供了有利的技術(shù)保證。
展望
對于高爐煉鐵來說,鐵前工序承擔著較大的降本和減排壓力,無論從降低生產(chǎn)成本還是從節(jié)約能耗和減少污染物排放的角度來看,提高高爐噴煤比及降低焦比和燃料比都是高爐煉鐵發(fā)展的必然趨勢。
針對目前條件的考慮,噴煤工藝已趨于成熟,短期內(nèi)恐不會出現(xiàn)新的噴吹工藝,故近幾年高爐噴煤將繼續(xù)采用現(xiàn)有的噴吹工藝流程,但是在控制系統(tǒng)和計量檢測方面將有所改進。因此,我們應(yīng)積極學習國內(nèi)外先進技術(shù),大膽創(chuàng)新。隨著計算機技術(shù)的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)儲存容量的不斷增加,以及近年來大數(shù)據(jù)技術(shù)方面取得的突破性進展,數(shù)據(jù)驅(qū)動技術(shù)的實現(xiàn)成為可能,這需要我們研究煉鐵工藝的專家學者不斷進行探索和進取,從而使噴煤工藝達到更加理想的效果。
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